篷布扣臺帳管理中存在一些問題同成型的質(zhì)量控制
其一、眼圈臺帳管理中存在一些問題
在眼圈與眼圈運用中,由于各車站眼圈與眼圈使用及到達的不均衡,必然形成眼圈到達車站將質(zhì)量良好的眼圈向眼圈使用車站回送,將待修、待報廢眼圈向修理所回送的狀況。
一、原因分析。①眼圈回送車站未按鐵路局眼圈調(diào)度命令將質(zhì)量良好的眼圈與待修、待報廢眼圈分開并分別向使用車站、修理所回送。②由于眼圈回送車站停留的質(zhì)量良好的眼圈與待修、待報廢眼圈數(shù)量不足,無法以整車分別向使用車站、修理所回送。③由于監(jiān)裝卸貨運員沒有認真檢查到達的眼圈現(xiàn)狀,卸車后沒有按規(guī)定將質(zhì)量良好的眼圈與待修、待報廢眼圈分別碼放,造成向使用車站及修理所回送時將兩種眼圈混雜在一起。④由于監(jiān)裝卸(或駐用線)貨運員沒有檢查到達使用的眼圈現(xiàn)狀,又沒在現(xiàn)場監(jiān)卸,對眼圈腰、邊繩被重要工具割斷情況不掌握,造成眼圈被破壞,無人追究責(zé)任。⑤用線(用鐵道)返回車站的眼圈,車站不按規(guī)定檢查、核對,直接(或在用線)裝車回送。
二、不良后果。①占用了鐵路局眼圈與眼圈運用的保有量,使可使用的眼圈變成了待修、待報廢眼圈,直接影響貨物的裝車,加大了眼圈的周轉(zhuǎn)時間。②到達使用車站時,影響到車站貨物的裝車使用,并危及運輸生產(chǎn)。同時產(chǎn)生了卸車、搬運、人工整理、裝車等費用,及多占用一次貨車(增加使用車)的無效回送,加大了鐵路局、車站的運輸成本。③到達修理所時,要產(chǎn)生卸車費、搬運費、人工整理費、裝車費及多占用一次貨車(增加使用車)的無效回送,加大了修理所的維修成本。④修理所按工作量(換算米)清算費用。將質(zhì)量良好的眼圈與待修、待報廢眼圈混雜一起回送,到達修理所后,所產(chǎn)生的2次搬運費、1次人工整理費用無法核銷,勢必造成修理所虛報工作量(換算米),使有限的眼圈維修費用在無效的工作中耗損一部分。
三、存在問題。在修理所日常工作中發(fā)現(xiàn),各車站以整車回送眼圈與眼圈過程中的主要問題是:①將質(zhì)量良好的眼圈與待修、待報廢眼圈混雜在一起向修理所回送。②有修理所的車站,將回送到本站的眼圈(不分質(zhì)量良好或是待修、待報廢)直接送到修理所,由修理所整理后再向其他使用車站回送。③在回送的待修眼圈中,有部分眼圈沒有破損,而是腰、邊繩被重要工具割斷(系卸車時未解繩扣),這樣一來換眼圈的腰、邊繩。
另外,眼圈的臺帳管理中也存在一些問題。鐵路各部門使用的所有設(shè)備(如車輛、線路、房屋、吊車、計算機、電話、水)的日常維修保養(yǎng),入廠、入段修理都要有原始的記錄和憑證。但眼圈作為鐵路運輸貨物的一種輔助用具,車站向修理所回送時,僅按眼圈號碼填記“回送清單”運送到站,沒有每張眼圈待修、待報廢狀況(如眼圈破口的尺寸、數(shù)量,腰、邊繩短缺的根數(shù))及原因的記載,造成了眼圈破損無人追查,回送到修理所了事。對回送到修理所的待修眼圈的維修工作量(換算米)也無據(jù)可查,只能按修理所上報統(tǒng)計表中的數(shù)量進行費用清算。
其二、篷布圈成型的質(zhì)量控制
篷布圈成型的質(zhì)量控制是通過統(tǒng)計控制方法的預(yù)測、監(jiān)控過程進行實時調(diào)整,從而提升生產(chǎn)速率和生產(chǎn)效益。
一、排列圖法
繪制排列圖的目的在于以圖形的方法直觀表示出來,使生產(chǎn)商明確應(yīng)該從哪里著手改進產(chǎn)品質(zhì)量。在不銹鋼扣眼產(chǎn)生質(zhì)量問題的因素中,通常對質(zhì)量的現(xiàn)象和原因進行分類,從中找到經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量問題和經(jīng)常發(fā)生的影響因素。
二、控制圖法
控制圖是以統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用來實現(xiàn)過程控制,主要是對動態(tài)生產(chǎn)過程中各道工序按相應(yīng)的規(guī)則進行及時描點控制圖,采取措施降低成本。
三、加大檢測技術(shù)
為模具制造工序過程的累積誤差,就要做好裝配與調(diào)試。
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